
在yl34511线路中心股份轨梁厂二号线冷区的生产现场,有一个身穿蓝色工装,头戴安全帽的人,正蹲在一台冷床预弯小车旁,目光专注于眼前的设备,他叫李国军,是轨梁厂机械动力运行部给排水专业技术主管,一位在钢铁生产线上“钻”了16年的技术尖兵,更是一位用智慧和汗水诠释新时代工匠精神的先进工作者。
“问题不解决,我睡不着觉”
2025年,轨梁厂二号线冷区1至9月份停机检修时间持续上升。而同一时期,李国军负责的一号线冷区平均时间为四个区域最少。
临危受命,李国军从一号线调到了二号线。到岗第一天,他没有急着开会,而是直接扎进了现场。从冷床入口到出口,从液压站到电气柜,他一步步走、一项项查。“李主管,您这是要住在车间啊?”有工友打趣道。“问题不解决,我睡不着觉。”李国军回答道。

三天时间,他走遍了二号线冷区的每一个角落,笔记本上详细记录着设备隐患、流程漏洞、操作难点。第四天,一份详尽的“设备专项检修+操作技能培训+责任分区管控”整改方案摆在了车间办公桌上。
方案有了,关键在执行。接下来的半个月,李国军像上紧了发条的钟表,每天第一个到岗,最后一个离开。他带着技术人员一项项排查设备,手把手教操作工识别故障征兆,把每台设备、每个节点的管理责任明确到人。
10月份的数据出炉时,所有人都感叹道,“二号线冷区停机检修时间大幅降低,李主管真是神了!让我们这从‘老大难’一下子变成了‘优等生’。”
“技术改造就像给设备做手术”
在李国军看来,设备管理不仅仅是“修修补补”,更要“治本清源”。
2025年中修期间,李国军盯上了冷床预弯小车升降机。这个困扰生产线多年的“老毛病”,因为支撑位置不处于三个车的中间位置,造成38号与40号小车升降高度偏差超过40毫米,导致热轧成材托运过程中产生弯头,不得不长期屏蔽38号小车。
“每次看到那台被‘雪藏’的小车,我心里就不舒服。”李国军说,“设备不能使用就是一种浪费。”

他带着团队反复测量、计算、模拟,最终提出改造方案,将13组升降机构液压缸基础向南位移800毫米。改造完成后,小车升降高度偏差小于10毫米,38号小车重新“上岗”,热轧成材弯头问题得到了彻底解决。
这只是李国军众多技改项目中的一个。2025年,他先后完成了《淬火轨翻钢机改数字缸》《二号锯切头取样板车改造》《2号线冷床增加蓄能器》等多项技改。其中,冷床增加蓄能器项目让系统压力波动从40bar降到25bar左右,设备稳定性大幅提升。
“一个人强不算强,团队强才是真的强”
到任二号线后,李国军发现一个问题,职工技能有断层,责任意识薄弱。“设备是人操作的,人的问题不解决,设备问题就永远解决不完。”
他决定把一号线的成熟经验移植过来,推行“一对一师带徒”机制。他亲自挑选3名一号线技术骨干,与二号线青年职工结对,量身定制了包含设备原理拆解、常见故障排查、应急处置实操的阶梯式培训计划。

李国军还打破了传统“大锅饭”模式,推行责任分区包干制和“隐患发现奖励、故障追责问责”的双向考核机制。一个月内,班组职工自主上报设备潜在隐患23项,主动参与设备维护保养的时长提升40%。
“李主管让我们明白,设备不是别人的,是自己的。”工友们感慨道,“现在大家上班都带着‘显微镜’,看到不对劲就记下来、报上去,生怕自己负责的区域出问题。
“荣誉是团队的,我只是代表”
谈及荣誉,李国军不好意思地笑了笑,“那么多同事都在一线拼搏,这个荣誉应该是大家的。”
但在同事们看来,李国军的荣誉实至名归。全年开展安全检查60次,排查整改隐患116项,实现安全生产零事故;牵头申报自主改善项目7项,带动团队累计申报35项,多个项目获厂级表彰……这些数字背后,是李国军无数个早出晚归的日子,是一次次蹲在设备前的专注,是一遍遍手把手教学的耐心。

“我从小就对机械感兴趣,现在每天和这些设备打交道,就像和它们对话一样,它们‘不舒服’了,我能感觉到,想办法让它们‘舒服’,这就是我的工作。” 李国军说。
荣誉是新的起点。李国军说:“今年,我们要在提质升级上再下功夫,优化设备运维体系,完善质量管理机制。我最大的愿望,就是让大家高高兴兴上班,平平安安回家,让咱们轨梁厂的产品质量更上一层楼。”
图文|张宇蕙(轨梁厂)
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